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Casos de Uso

Caso: Detección Temprana en Bomba Centrífuga

Cómo Rela AI detectó degradación en una bomba de proceso y evitó una parada de 12 horas

Caso: Detección Temprana en Bomba Centrífuga

Contexto

  • Industria: Alimentos procesados
  • Equipo: Bomba centrífuga, Línea de producción 3
  • Sensores: Vibración, temperatura de rodamientos, corriente del motor
  • Criticidad: Alta — parada de esta bomba detiene toda la línea

El Problema Anterior

La bomba fallaba cada 2-3 meses sin previo aviso. Cada falla significaba:

  • 8-12 horas de parada no planificada
  • Costo directo: ~$15,000 USD por evento (pérdida de producción + reparación de emergencia)
  • Estrés del equipo técnico por reparaciones de urgencia

Lo que Rela AI Hizo

Semana 1-2: Aprendizaje (Nivel 0)

Rela se conectó a los 3 sensores vía gateway MQTT. Durante 2 semanas, recopiló datos y estableció el baseline de comportamiento normal.

Día 15: Primera Señal

El modelo de anomalía detectó un incremento del 15% en la vibración del rodamiento delantero. AHI bajó de 85 (B) a 72 (B).

Día 17: Degradación Confirmada

La vibración siguió subiendo. AHI cayó a 68 (C). RUL estimado: 120 horas (~5 días). Confianza: 72%.

Día 17 — Acción del Agente

El agente de WhatsApp envió automáticamente al jefe de mantenimiento:

BOMBA-L3: Degradación detectada

  • Vibración: +25% sobre baseline
  • Salud: 68/100 (C — Aceptable, en declive)
  • Tiempo estimado antes de falla: 5 días
  • Recomendación: Inspección en próximas 48 horas

Desea crear una orden de trabajo?

El jefe respondió: "Sí, asigna a Carlos"

Día 17 — Coordinación Automática

  • OT MAI-089 creada automáticamente
  • Asignada a Carlos (técnico más cercano, especialista en bombas)
  • Carlos recibió WhatsApp con detalles, checklist de inspección y procedimiento LOTO

Día 18 — Intervención

Carlos inspeccionó la bomba. Encontró: rodamiento delantero con desgaste prematuro por desalineación leve.

Intervención: Reemplazo de rodamiento + corrección de alineación. Parada planificada: 2 horas.

Resultado Registrado

Carlos cerró la OT y registró:

  • Hallazgo: "Rodamiento con desgaste, desalineación de 0.3mm"
  • Acción: "Rodamiento reemplazado, alineación corregida"
  • Falla confirmada: Sí -> modelo recalibrado

Impacto

MétricaSin RelaCon Rela
Tipo de paradaNo planificada (emergencia)Planificada (programada)
Duración8-12 horas2 horas
Costo de parada~$15,000 USD~$3,000 USD
Costo evitado$12,000 USD
Tiempo detección -> intervenciónN/A (falla primero)36 horas
Estrés del equipoAlto (emergencia)Bajo (planificado)

Aprendizaje del Modelo

Después de esta intervención:

  • El modelo aprendió el patrón de degradación de esta bomba
  • La siguiente predicción fue más precisa (confianza subió a 85%)
  • Se configuró alerta temprana cuando vibración supere +10% (en vez de esperar +25%)

Este caso ilustra el flujo completo: detección -> predicción -> coordinación -> intervención -> retroalimentación. Cada paso alimenta el siguiente, y el sistema se vuelve más preciso con cada ciclo.

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